变压器油质劣化问题分析及处理
更新时间:2018年07月12日
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作者:管理员
近年来,变压器油质劣化引起变压器绝缘介质损失角正切(以下简称介质损耗)上升情况时有发生,由于没有引起足够的重视,以致主变的介质损耗逐年增大,直至超过《电气设备预防性试验规程》中的规定值,2002年发生的一例较为典型。 1 问题的发现 南京市雨花变电站1号主变压器是合肥ABB变压器公司制造,1998年3月出厂,1998年6月投入运行。该主变压器额定电压为220/110/10 kV,额定容量为120 000 kVA,接线组别YN、ao、d11。 2002年5月29日,南京供电公司对该变压器进行周期预防性试验时,发现主变本体介质损耗大幅度上升。试验时,天气晴,环境温度28 ℃,上层油温42 ℃,湿度65%。部分试验数据见表1。 试验前主变压器运行正常,无渗漏。但根据表1中数据表明介质损耗大幅上升,且严重超标,为找出问题所在,又对变压器其他部位进行了介质损耗试验,并查出该变压器历年的试验数据,具体数据见表3及表4。 表1 1号主变压器部分试验数据 项 目 绝缘电阻/M (R60/R15) 吸收比 介质损耗/% (tgδ) 电容量/pF (Cx) 高压-低压及地 650/535 1.21 2.200 13068 低压—高压及地 540/370 1.41 3.104 17211 表2 绝缘油的色谱试验结果(×10-6) 氢 甲烷 乙烷 乙烯 乙炔 总烃 一氧化碳 二氧化碳 15 5.1 0.2 0.7 0 6.0 682 562 注:油中含水量为17×10-6;油介质损耗(90 ℃)为1%
表3 变压器其他部位介质损耗试验数据 项目 tgδ(%) Cx(pF) 高压-低压 3.468 6868 高压-地 0.633 6118.2 高低压-地 2.022 6576 低压-地 2.851 10346 低压-高压 3.490 6868 低压-铁心 3.162 7405 低压-铁心及夹件 2.950 9808 低压-地 0.486 526.20 表4 历年试验数据 日 期 本体温度 本体介质损耗 /%(折算到20℃) 电容量 /pF (℃) 高压- 低压- 高压- 低压- 低压及地 高压及地 低压及地 高压及地 1998-04-30 28 0.310 0.300 12 750 16 371 1999-05-25 36 0.360 0.430 12 750 16 779 2000-05-24 58 0.529 0.624 12 923 17 531 2002-05-29 42 1.230 1.740 13 068 17 211 根据表4中数据分析,发现介质损耗逐年增大。 2 原因分析 2002年5月29日的预防性试验数据显示,该变压器的介质损耗已严重超标,不能投入运行。为慎重起见,2002年5月30日对部分试验项目进行了复试,并增加了一些试验项目,以进一步判断,试验数据见表5及表6。试验时天气晴,本体温度36 ℃。 对试验数据进行分析,其结果为以下几方面。 (1) 变压器无渗漏且油中含水量不高,为17×10-6(见表2);较容易积累水分的铁心对地部位,介质损耗值较低为0.883%,见表6。 表5 复试试验绝缘电阻及吸收比 项 目 绝缘电阻/MΩ(R60/R15) 吸收比 低压-高压及地 550/360 1.53 高压-低压及地 725/535 1.35 铁心-地 480/290 1.66 夹件-地 535/374 1.43 (2) 变压器内部涉及纸绝缘多的部位,介质损耗值高,例如高压和低压绕组之间的部位为2.682%(见表6)。 表6 复试试验介质损耗及电容量 项 目 介质损耗/% (tgδ) 电容量/pF (Cx) 低压-高压及地(低压套管屏蔽) 2.456 17 086 低压-高压 2.700 6 722 低压-铁心(其他接地) 2.507 7 376 低压-夹件(其他接地) 1.976 2 402.4 高压-夹件(其他接地) 0.684 674 高压-铁心(其他接地) 1.206 608.48 高压低压及地 1.657 13 039 高压-低压 2.682 6 806 夹件及铁心-地(高低压屏蔽) 0.883 7 412.9 涉及以油为主绝缘的部位,介质损耗值低,例如高压绕组与油箱壁介质损耗值为0.633(见表3)。铁心对地之间的部位介质损耗值为0.883%(见表6)。因此,纸绝缘的介质损耗上升是主要倾向。 (3) 该变压器油产于大连,因工艺原因曾发生多次油质劣化而导致介质损耗上升的问题。这种因变压器油劣化,杂质进入纸绝缘,而导致纸绝缘介质损耗上升的缺陷,已在国内多处变压器和互感器中发生。而且,杂质是变压器油本身劣化而产生,该杂质进入纸纤维,造成纸绝缘介质损耗上升,该劣化油的分子链不稳定,受光线照射后,其介质损耗值会迅速下降,因此会出现设备整体的介质损耗值大,劣化源(变压器油)现场测试介质损耗值反而小的现象。 3 处理过程 由于该变压器油已劣化,并进入纸绝缘,因此必须全部更换。采用新油循环对器身淋真空,以尽量置换纸绝缘中的劣化油。 首先放尽劣化的变压器油,热油循环淋分别用流量6 000 L和4 000 L真空滤油机各一台(加热功率144 kW),用两根淋管通过自制的法兰进入主变压器固定在线圈上部。用了4 t新的尼纳斯油加温对变压器的器身自上而下进行循环淋。 热油淋时进、出油口的温度分别为90 ℃和75 ℃,本体温度表显示温度为62 ℃,本体的真空度为-0.025 MPa,。持续12 h,停止热油淋,本体抽真空,真空度为-0.1 MPa,8 h后用高纯空气破真空至常压(或-0.025 Mpa),时间为2 h,如此为一个循环。 2个循环后做一次介质损耗试验,共进行了8个循环,做了4次试验,数据见表7。
表7 2002年6月介质损耗试验数据 日期 本体温度(℃) 本体介质损耗(%) 电容量(pF) 实测绝缘电阻 (R60/R15) (实测值) 折算到200 ℃ H-L,E L-H,E H-L.E L-H,E H-L,E L-H,E H-L,E L-H,E 6月3日(抽油后) 33 1.659 2.108 1.180 1.498 9 260.1 10939 6950/3800 5900/2500 6月5日(第2次循环) 44 2.312 2.533 1.230 1.350 9283.1 10986 5200/3280 5300/2840 6月7日(第4次循环) 44 1.353 1.199 0.721 0.639 9322.4 10863 8250/4920 9600/4720 6月9日(第6次循环) 42 0.863 0.623 0.484 0.350 9289.5 10814 4320/3380 11300/5750 6月10日(第8次循环) 44 0.728 0.546 0.388 0.291 9238.1 10823 3180/2800 9550/6000 6月12日(注入新油后) 40 0.349 0.273 0.207 0.162 13097 17240 10300/7300 11000/8350 热油淋循环用了9天时间,将用于热循环的变压器油全部抽出,换为新的尼纳斯油。从表7中的试验结果分析,介质损耗值明显降低,效果较好。 4 结束语 本省已有4台220 kV变压器出现油质劣化问题, 对于已确认或怀疑是采用大连产变压器油的变压器,应特别注意绕组介质损耗的上升和绝缘电阻的下降趋势,并区别是进水受潮还是油值劣化。本文所列举的降低变压器纸绝缘介质损耗的方法,比较成功,可供有关单位参考。